当前位置: 主页 > 论文下载 > 工学论文 >

转炉汽化系统中汽包水位的波动特性及给水控制

作者:刘阳 日期:2014-03-12 09:31 来源:城市建设理论研究
北满特殊钢有限责任公司黑龙江161041
摘要:由于转炉炼钢工艺的条件,在转炉吹炼的周期之内,汽包水位会发生大幅度的波动,这不仅直接给转炉汽化系统的安全运行带来了较大
的影响,同时还不利于蒸汽的回收利用。本文首先阐述了转炉汽化系统的工作原理,汽包水位波动产生的原因及波动的特点,着重分析了转炉汽化系统
中汽包水位在吹炼周期内的变化情况,最后探讨了汽包给水控制的方式。希望对相关人士有所帮助。
关键词:汽化系统、汽包水位、波动特性、给水控制
中图分类号:TF748 文献标识码:A
一、前言
汽化冷却系统设备为炼钢厂中关键设备,转炉汽化冷却系
统的安全稳定运行是保证转炉安全,稳定生产的重要条件之一,
了解和把握转炉汽化冷却系统运行工作原理,对于保障生产运
行的安全可靠性起着至关重要的作用。受到转炉炼钢工艺条件
的影响,转炉烟道内的热负荷变化是呈周期性的,热量强度是剧
烈的,这些特点将直观地反应在汽包水位的变化上。汽包水位是
汽化系统安全运行的必要参数。要使气化冷却系统更好为转炉
生产服务,就必须使汽包水位的控制适应转炉生产的特点。由于
转炉生产过程是周期性的,在吹炼期间与非吹炼期间,烟气量、烟
气温度变化很大, 非吹炼期间烟气量少且烟气温度很低。但在
吹炼期间产生了大量一氧化碳、少量二氧化碳气体组成的烟气,
并且烟气温度在1400℃。因此其汽包内的水位波动范围很大。为
保证转炉汽化冷却系统的安全运行和回收蒸汽的质量,汽包水位
的正确控制当然显得十分必要。
二、水位波动产生的原因及特点
1、转炉汽化循环系统的组成的工作原理
转炉汽化系统主要由活动烟罩、固定烟道、中部烟道、末段
烟道,汽包,除氧器,给水泵,循环泵、蓄热器等主要设备组成。由
于炉口固定段烟道结构较复杂,管路中阻力损失大,末段烟道处
于汽化冷却烟道末端,吸热强度相对差些,所以固定段烟道,末
端烟道主要采用高压强制循环。中部烟道的下降管入口与汽包
下降管出口的静压头足以克服三段烟道内的阻力,经常采用自
然循环。活动烟罩一般采用低压循环。转炉汽化冷却系统所需软
化水由软水母管送至除氧器,除氧器的水由给水泵送至汽包,汽
包内的水经下降管分配到个烟道,在风机的作用下,转炉吹炼释
放大量高温烟气,经过各部分烟道,使烟道内的水变成汽水混合
物,经上升管返回汽包,通过汽包汽水分离设备实现汽水分离,
蒸汽进蓄热器后在送入外部管网。
2、水位波动产生的原因
转炉生产是周期性的,转炉在非吹氧期间,汽包的下降管、上
升管中,烟道受热管及充满了水;当转炉开始吹氧后,烟道受热管
中的水开始蒸发,形成汽水混合物,体积急剧膨胀,导致汽包内的
水位急剧上升。吹炼结束,烟道受热管中的水会随着时间的延长
蒸发量逐渐减少,由于吹氧期间的汽水混合物变成水蒸汽,体积
急剧缩小,导致汽包水位急剧下降。吹氧开始汽包水位急剧上升
到吹氧结束汽包水位急剧下降,造成汽包水位大幅度波动。开始
吹炼时,液位迅速升高,造成了“虚假液位”。“虚假液位”产生的
首先是转炉下枪吹炼时热负荷增大,烟道水冷壁温度快速上升,
快速产生蒸汽,原来的水空间被蒸汽占有,而这部分水进入汽
包,造成汽包液位上升:其次由于冲击热负荷的作用,导致汽化
冷却系统处于升压,升温过程,系统循环水溶剂增大,汽包水位
上升;当转炉停止吹炼后,热负荷快速从最大值变为零,饱和水
停止汽化,汽包内部部分水又回到烟道水冷排管和上升管中,是
汽包液位快速下降。虚假液位的产生容易使操作工对汽包水位
的误判断,从而造成汽包供水不足,汽包缺水烧坏烟道水冷壁,
造成烟道水冷系统频繁更换。由此可见,汽包液位迅速升高与转
炉是否吹氧紧紧的联系在一起。要控制好吹炼期间时汽包的给
水量。
3、汽包水位波动的特点
从某钢厂转炉生产期间汽包水位的变化趋势可以看出,汽
包水位波动的以下几个特点:(1)周期性波动;(2)上升、下降速度
快。由于转炉汽化冷却系统的热负荷是呈周期性变化的,使得蒸
汽产量亦呈周期性变化,导致了汽包水位的剧烈周期性波动,当
吹炼开始后,汽包水位在3~4min 内快速上升约300mm 左右,有
时甚至达到400mm。因为汽包水位的较大波动,常造成虚假信
号,在汽包水位的控制上易出现误操作,给转炉安全运行埋下了
安全隐患,同时也影响到了回收蒸汽的品质。
三、汽包水位波动周期内的变化情况
可以将一个周期内汽包水位的变化分为三个时段,吹炼前
烧期、吹炼中期、吹炼后烧期,下面分别从这三个时段来讨论汽
包水位的变化。
1、在转炉吹炼前烧期时水位变化(0~200?s)
吹炼开始时前200?s,前烧期炉气量急剧增加,烟道水冷管
过热度较大,管内逐步有汽泡产生,系统的空泡率增加,使得汽
水容积增加,导致汽包水位升高。汽包水位增幅很大,水位增速
为1mm/s,水位增加210mm 左右,而此时蒸汽流量增幅也很大,
达到40t/h。
2、在转炉吹炼中期时水位变化(200~800?s)
伴随着吹氧强度的提高,产汽量急剧加大,水中含汽率也急
剧提高,烟道水冷管及上升管内均为汽水混合物,因而造成水容
积的急剧膨胀,汽包水位急剧上升,当系统内含汽率增加而造成
的水容积增加量与汽包外排蒸汽量相当时,汽包水位将不再上
升,而随作蒸汽的外排汽包水位将慢慢降低。
3、在转炉吹炼后烧期时水位变化
后烧期及吹氧结束后,转炉烟道内烟气量少且温度低,烟道
水冷壁中水含汽率快速下降,所以汽包水位也将随之快速下降。
四、给水控制
转炉汽包的给水是间断性的,同时给水流量也是不断波动
的,转炉汽包的给水控制存在以下几个难以解决的问题。
1、调节阀的问题
转炉汽包的给水控制主要靠给水调节阀采用二冲量或三冲
量调节给水。无论二冲量或三冲量调节给水,由于蒸汽流量的不
稳定性及汽包水位的波动,造成给水调节阀的频繁动作,同时,
调节阀前后压差变化大,对调节阀的使用寿命造成很大影响。
2、给水泵的启停问题
在转炉炼钢过程中,由于给水的间断性,在冶炼中当给水调
节阀处于关闭状态下,给水泵是否要关闭?如果关闭给水泵,那
么给水泵在每天需要数十次启停,不但对给水泵的寿命造成非
常大的影响。如果给水泵不关闭,给水再循环管路就需要一直开
启,25%~30%的给水流量回流到除氧器,此时,泵在高扬程下最
小流量运行,造成给水效率下降及能源的浪费。
3、给水压力的问题
以120t 转炉为例,汽包工作压力2.5MPa,给水泵扬程的确
定也是以此为基础的,要求高于汽包压力0.5MPa,并考虑管路阻
力损失,一般为330~370m 左右。但在吹炼过程中,汽包的压力是
一个不断变化的过程,吹炼开始时为0.8-1.5MPa,随着吹氧强
度的增加,逐步到达工作压力(2.5MPa),维持一定时间后随着吹
氧的结束,汽包压力又很快回落到初始压力。在这个过程中,总
共会有12t水变成水蒸气。在进行补水的时候,可以将变频给水
的方式引入炼钢转炉汽化系统汽包的给水控制中,这是一种非
常理想的办法。水泵运行遵循如下规律:流量Q 与转速N 成正
比,扬程(压力)H 与转速N 的平方成正比轴功率P 与转速N 的
三次方成正比,电动机的转速:
N=fxb0/p
式中,N—水泵电机转速,p—电机极对数,f—电机供电频率,
b0—常数。
除氧器的加热蒸汽即为启动给水泵的汽轮机排汽,其排汽
比焓i2=3029kJ;除氧器的出水温度为158℃,其出水比焓i4=
665kJ。根据能量守恒定律Q 吸=Q 放
Q 吸=D 进水×(i4-i进)=180×(665-430)
Q 放=D 汽×(i2-i4)+D 疏(i疏-i4)
=D 汽×(3029-665)+18×(812-665)
计算出高压除氧器所需加热蒸汽的量D 汽=16.8t/h。排汽量
全部可以用于加热除氧器,不够部分还可以再取自低压蒸汽母
管的一部分蒸汽,以满足除氧器的需要。这整个过程中,水量控
制比常态增加了10%。
六、结束语
按照上述确定水位和确定最大给水流量的方式, 在某钢第
一、二炼钢厂90t转炉上得到了实际应用。实践表明,上述确定水
位和最大给水流量的方式是切实可行的、科学的。不但满足了汽
化冷却系统安全运行的需要,而且符合转炉生产的特点,同时由
于汽包内汽空间得到了保证,汽水分离效果明显得到改善,从而
极大地提高了蒸汽品质, 使回收的蒸汽质量达到了并网的要求,
实现了6 台转炉汽化系统的蒸汽全部并网回收。
参考文献:
[1]刘正海.火电厂节能与指标管理技术手册[M].北京:中国电
力科技
出版社,2006.
[2]于洪泽.锅炉汽包水位自整定模糊PID 控制[J].沈阳师范大
学学报(自然科学版),2008(03).
[3]张松兰,刘延太.锅炉汽包水位控制系统的设计[J].科技情
报开发与经济,2008(14).

 


  博深论文网( www.bosslunwen.com ),是一个专门从事期刊推广、论文发表论文投稿指导的机构。本站提供整体论文发表解决方案:省级论文/国家级论文/核心论文/CN论文。
  论文投稿:bosslunwen@126.com
  咨询电话:18602588568
  在线咨询:
论文发表-论文投稿-发表论文86099078

版权所有:博深论文网 苏ICP备06011074号
论文投稿咨询电话:18602588568,在线咨询:论文发表-论文投稿-发表论文86099078,论文投稿:bosslunwen@126.com
本站点提供如下服务:论文发表 发表论文 论文投稿 职称论文发表 学术论文发表
山东省济南市城南路213号 本网站隶属于-济南富东化工有限公司