摘要:通过对原蒸汽发生器电控系 统的分析,用日本OMROM 公司的 小型可编程控制器PLC--CPMA1 构 建系统硬件,实现电控系统的自 动化改造。 【关键词】蒸汽发生器 可编程控制器 可编程 控制 程序 LDZ-20-0.2 电热自控蒸汽发生器,是原 电磁线厂引进设备主要附机,做蒸汽保护作 用,它的可靠性直影响着产品的质量,因此它 的工作稳定性直接制约着引进设备的高效率的 发挥。该蒸汽发生器控制技术落后,采用三极 管、继电器等分立元件控制,故障点多,所使 用的器件均为淘汰产品,不易采购,控制线路 板已损坏,为维护和修理带来困难。蒸汽发生 器控制性能和安全联动功能不完善,已不能使 蒸汽发生器安全正常生产,因此蒸汽发生器电 器系统的改造,势在必行。 1 系统控制结构 1.1 系统硬件结构 CPMA1 是日本OMROM 公司的小型可编 程控制器(PLC),PLC 是采用微电脑技术来 完成顺序控制的自动化器件。可以根据生产过 程和工艺要求编制控制程序,在现场输入信号 (按钮、传感器等信号)的作用下,按照预先 的程序控制现场的执行机构(电磁阀、接触器) 进行动作。 采用日本OMROM 公司CPMA1 PLC 改 造LDZ-20-0.2 电热自控蒸汽发生器,控制功 能齐全,结构简单紧凑,完全取代原控制系统 的离散逻辑器件,减少了接线,大大的减少了 故障发生点,并根据生产的需要增加新控制功 能,不必重新接线,只需要根据新的控制要求 编制新的控制程序。 LDZ-20-0.2 电热自控蒸汽发生器工作控 制要求,输入点有十七个,即水箱起停、水箱 手动/ 自动选择、水箱上下限检测、本体手动 自动选择、本体压力上下限检测、故障复位按 钮、水箱液位检测和本体液位检测。输出点有 十二个,即四个电磁阀、三组加热控制、六个 液位指示和一个故障报警。系统容量不大, CPMA1 完全能满足控制要求,替代原控制系 统全部的逻辑控制部件。 1.2 I/O分配表 日本OMROM 公司的CPMA1 可编程控 制器(PLC),采用固定编制,输入、输出点 的地址,取决于PLC 外部具体接线位置,把 使用相同电源的输出点划分在同一COM 区。 1.3 系统逻辑 当本体水位下降到地位时,本体进水电 磁阀打开,同时本体与水箱相连的均压管路上 电磁阀打开,完成本体顺利进水。当本体压力 达到上限时,加热断开;离开上限时只有本体 Ⅰ在加热。同样当水箱水位下降到低位时,水 箱进水电磁阀工作,水箱排汽阀打开,实现顺 利进水;当水箱水位顺利达到上限时,加热断 开;本体进水时水箱不得进水,水箱、本体水 位达到极低时,均有报警。在手动位置时,水 箱和本体可分别实现加热起停控制。 2 控制系统软件设计 2.1 系统逻辑控制:见梯形图 在确定了控制系统构成、系统逻辑、I/O 分配表后,系统的控制功能,就由一定的控制 程序来实现,并且根据生产的需要增加新控制 功能,不必重新接线,只需要根据新的控制要 求编制新的控制程序。 3 系统使用情况及结论: 开始调试时曾出现水箱向本体进水缓慢, 经检修确定为管道阻塞,修复管道、阀门,并 清除水垢。系统运行正常,满足生产用汽。实 践证明,用CPMA1 PLC 具有自检功能,能判 断自身的每一个硬件故障,有利于整个电控系 统的维护。只有保障系统的可靠性,才能谈得 上经济性,才能发挥蒸汽发生器的效用,为分 厂节能降耗,创造良好的经济效益。该电控系 统可与其他PLC 计算机等智能化设备联网通 信,为今后实现车间及厂级监控系统做好准备。 作者单位 西安西电光电缆有限责任公司 陕西省西安市 710082 |